《半導體》臺積電鼓勵員工主動防堵風險 已創28億元潛在效益

爲了鼓勵員工自動自發、及時防堵可能的品質異常或不合時宜的作業規定臺積電(2330)自108年起大力推動「STOP & FIX」品質意識總計提出超過5,500案例,創造新臺幣28億元潛在效益,並進一步強化「主動發現異常並矯正異常」的品質文化

爲了強化公司品質文化、提升員工解決問題能力發展相關的品質管理系統方法,臺積公司品質暨可靠性組織持續舉辦「改善案例發表會」,並於改善案例發表會新設「STOP & FIX」改善主題

臺積電指出,先進封裝營運處提出的「改善頂針配置設計提升晶粒良率專案」,在改善案例發表會中贏得STOP & FIX優良案例組第一名。

臺積電指出,在108年時,先進封裝營運處發現新產品晶粒品質異常,主動調查後發現是頂針排列所致,積極提出「改善頂針配置設計提升晶粒良率專案」,運用力學原理計算出頂針最佳受力模型規格,回饋給研發單位以此創新手法量產高品質新產品。109年該專案已成功推行至第四代整合型扇出封裝(InFO)、基板晶圓晶片(CoWoS)等臺積公司高階封裝製程技術

臺積公司在先進封裝營運處進行新產品晶粒(Die)黏接製程時,連續發生2晶粒真空異常現象。除按規定停機檢查外,秉持STOP & FIX的精神,進一步主動檢查產品發現細微裂痕,判定爲真空異常主因,立即全面檢測並停止該型號產品生產

先進封裝營運處經由原因分析及驗證,確認是因機臺頂針排列與矽晶晶格排列同方向造成應力殘留,導致產品裂痕。透過應力模擬找出頂針最佳排列配置,並持續測試確保產品再無裂痕產生後,纔將改良配置方案同步推展至所有頂針機臺,並回饋給研發單位。截至109年7月,專案已進一步導入高階封裝製程技術,避免量產後造成的報廢損失達9500萬元等值晶圓。